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提高水泥生产质量的关键技术分析

来源:水泥 【在线投稿】 栏目:期刊导读 时间:2021-06-13

【作者】:网站采编
【关键词】:
【摘要】:0 引言 水泥是非常重要的建筑材料之一,其质量与建筑的质量安全息息相关。水泥作为一种人造水硬性胶凝材料,在与水发生物化反应后,可从塑性浆体逐渐转化为坚硬的石状体。整个

0 引言

水泥是非常重要的建筑材料之一,其质量与建筑的质量安全息息相关。水泥作为一种人造水硬性胶凝材料,在与水发生物化反应后,可从塑性浆体逐渐转化为坚硬的石状体。整个过程既可以在空气中进行,也可以在水中进行。工业技术的发展为提高水泥生产质量奠定了基础,我国也颁布了《水泥胶砂强度检验方法》以及《水泥产品质量标准》等国家及行业标准,使我国水泥生产质量达到了国际标准。但在水泥生产行业快速发展的同时,也应看到在水泥生产过程中仍然存在一些问题,需采取技术改造等措施不断提高水泥生产质量。

文章结合某水泥厂技术改造工程,对其在提高水泥生产质量方面所采取的关键技术措施进行分析。

1 生产概况

某水泥厂的生产原料采用石灰石、页岩、硫酸渣三组分配料,经检测,石灰石中Al2O3含量较高;页岩中SiO2含量较低但碱量高。熟料的硅酸率较低、铝氧率高,碱含量较高;熟料的3 d 强度高、28 d 强度较低,并且在标准稠度下需水量大。

技术改造工程的主要内容包括:①调整原料配料方案; ②改善煅烧工艺及控制和改造粉磨系统等。

2 提高水泥生产质量的主要措施

2.1 调整原料配比

原料是生产高质量熟料的基础保证,对水泥产品质量具有重大的影响。评定原料质量不取决于某类化学成分量,而是取决于生料率值。我国大部分水泥厂都采用三率值分析生料的化学特性,即饱和比(KH)、铝率(IM)和硅率(SM)。保证这三个率值均匀、稳定,是确保熟料质量的基础[1]。石灰质原料可以为水泥提供钙基氧化物;页岩、黏土质原料可以为水泥提供氧化物,如Al2O3、SiO2、Fe2O3等;硫酸渣原料用以补充氧化铁质的不足。

该水泥厂生产原料的硅率低、碱量高,导致熟料中的硅酸盐矿物含量低,因而熟料的强度也不高。为了有效减少成本,充分利用当地资源,决定增加黏土硅质校正料。调整后的熟料率值为:KH=0.894,SM=2.58,IM=1.63。调整后的生料化学成分对比见表1。

表1 调整后生料化学成分对比L.O.I SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O SO3 Cl-原方案 34.92 13.92 3.26 2.08 40.40 1.07 0.63 0.85 0.04 1.25调整后 34.32 14.09 3.33 2.12 42.77 1.05 0.37 0.40 0.03 0.53

2.2 改造煅烧工艺设备

水泥熟料是生料粉在回转窑系统中经高温煅烧,依次发生干燥、脱水、分解、固相反应、烧结等物理化学反应而形成的。熟料的主要组成矿物为C3S、C2S、C3A、C4AF。矿 物 的 构 成 受 生 料 中CaO、SiO2、Al2O3、Fe2O3四种氧化物的比例关系影响,同时煅烧环节的反应温度、反应速度等与其质量优劣也有着重大的关系,因此改进煅烧工艺设备是控制熟料质量的重要措施。

经检测,分解炉锥体的结皮情况非常严重,最厚的部位达到了1.5 m 左右;这就导致分解炉的缩口减小,进而频繁造成停窑故障。虽然后来对后煤喷嘴进行了改造,解决了分解炉锥体结皮的问题,但随之又出现了煤燃烧不充分的问题,导致入窑物料分解率降低,熟料烧失量接近0.7,烧成的熟料颜色灰暗、无色泽,磨粉后的熟料颜色发黑发黄。为解决此问题,决定对窑尾煤喷嘴进行改造,以解决锥体结皮以及燃烧不完全的问题。经改造后,熟料烧失量降低到0.35 以内,熟料的色泽明显变好、致密度也得到提高[5]。

具体的改造方案为:分解炉共有6 个喷嘴,对称设置在上、中、下三个部位,根据煤质和燃烧速率来调整喷嘴的生产参数。试生产期间用的是中等水平煤炭,使用中间位置的喷嘴。在第一次改造中,为了减少结皮现象,将喷煤管移动到上端位置,以提高煤粉与物料混合的均匀度;运行一段时间后,发现结皮位置向上移动,虽然结皮面积相对较小,但依然无法保证正常投入使用。随后又做了调整,维持喷嘴角度不变,将喷嘴上移200 mm,使两个后喷嘴旋流的平行距离缩短,这有助于减少炉壁温度;虽然锥体位置没有结皮现象,但煤燃烧不充分,分解率提升难度大,五级旋风筒存在燃烧情况,在分解率取样中发现了粉煤灰存积情况。第二次改造中,将后喷嘴旋流平行位置设置在中间位置,与顶部的距离为800 mm;运行一段时间后,发现虽然有少量结皮,但生产的连续性得到明显的改善。

2.3 熟料煅烧工艺改进

提高中尾温的控制指标,进一步强化回转窑煅烧性能;中温指标由600 ℃调整为700 ℃,尾温指标由160 ℃调整为170 ℃。同时提高升重,做好窑内通风工作;将之前的圆环挡料圈更换为月牙形挡料圈,以保证窑内的通风量。要做到熟料烧透、烧好,颗粒均匀、细小,早期强度满足强度标准;避免出现跑黄粉现象以及逼火“飞砂料”现象。

文章来源:《水泥》 网址: http://www.snbjb.cn/qikandaodu/2021/0613/694.html

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